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選煤廠三年規(guī)劃
前 言 ***選煤廠隸屬于霍州煤電集團******,原設(shè)計能力為1.80Mt/a的煉焦煤選煤廠,主要入洗本礦井原煤與集團公司內(nèi)部部分礦點原煤。2003年入洗能力計劃2.10Mt,超設(shè)計能力17%。截止上半年已入洗107萬噸,完成年計劃的51.39%,年底有望完成計劃,甚至突破計劃,其能力利用率達預計可達119.91%。但是,隨著本礦礦井資源的變化,以及集團公司內(nèi)部洗煤系統(tǒng)整體形勢的發(fā)展,選煤廠面臨著資源量缺乏、入洗結(jié)構(gòu)調(diào)整、洗煤效率偏低、環(huán)節(jié)能力不適應及整體發(fā)展后勁不足等一系列矛盾。為此,根據(jù)礦井三年規(guī)劃生產(chǎn)能力及洗煤廠的實際情況,對洗煤廠后三年的整體發(fā)展進行了規(guī)劃,整體規(guī)劃從選煤廠可入洗資源量、工藝現(xiàn)狀入手,著重分析了后三年入洗原料煤來源及其可選性,工藝存在的問題及改造的必要性,環(huán)節(jié)配套改造,投資、成本、產(chǎn)出等,明確的提出了核心工藝改造方案為全重介工藝,進一步完善工藝及其配套系統(tǒng),提高選煤廠的生產(chǎn)能力、裝備水平和競爭實力,確保選煤廠的可持續(xù)發(fā)展。 第一章 ******選煤廠現(xiàn)狀 一、概況 ******選煤廠是***方式合作開發(fā)。位于****之間,距霍州市4km,通過地方公路與大(同)運(城)干線公路相連,有3.828km的鐵路專用線在圣佛車站與南同蒲鐵路接軌。選煤廠設(shè)計年入洗能力180萬噸,屬煉焦煤選煤廠,現(xiàn)行工工藝采用跳汰三產(chǎn)品、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收。目前,入選原煤除來自本礦礦井1#、2#、10#、11#原煤外(入洗比例40%),還包括集團公司**2#煤、**10#煤、***2#煤、**2#煤、**2#、10#煤等(入洗比例60%),生產(chǎn)產(chǎn)品主要包括8--11級1/3焦煤和肥煤。 二、原煤系統(tǒng) 選煤廠原煤除來自本礦斜井和平峒,大部分入選原煤來自本集團公司內(nèi)部附近其他礦井。斜井通過皮帶運輸;平峒通過1t礦車運輸,同兩個翻車機房受煤,每個翻車機房下各設(shè)有一個緩沖倉。內(nèi)部調(diào)煤通過汽車運輸至儲煤場,推土機送入受煤坑,經(jīng)回煤暗道進入原煤準備系統(tǒng)篩分、破碎處理后進入原煤配煤倉,配煤倉下設(shè)有自動配煤系統(tǒng),F(xiàn)選煤廠儲煤場包括113煤場(2000m2)、228煤場(2000m2)、101煤場(2000m2),配煤倉為3個φ12m、各倉容量1300t的圓筒倉。 原煤準備為雙系統(tǒng),設(shè)有預先篩分、選擇性破碎、手選、塊原煤破碎等生產(chǎn)環(huán)節(jié),能夠滿足生產(chǎn)要求。 三、工藝系統(tǒng) 原設(shè)計生產(chǎn)工藝采用0—50mm原煤脫除煤泥后跳汰主洗、中煤重介旋流器再洗、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾回收、洗水閉路循環(huán)的聯(lián)合工藝流程。其中:跳汰為雙系統(tǒng);中煤重介再選系統(tǒng)自1989年試生產(chǎn)以來,一直未能投入使用。后經(jīng)改造,現(xiàn)行生產(chǎn)工藝采用不分級跳汰、浮選聯(lián)合工藝流程。另外,設(shè)計采用選前脫泥作業(yè)由于跑粗原因,實際生產(chǎn)中只把該作業(yè)改為跳汰分選前預先潤濕和輸送用。同時針對浮選入料灰分投產(chǎn)后超過設(shè)計一倍(原設(shè)計17.5%,實際35%),浮選精煤無法達標的問題,對浮選工藝進行了改造,將原一段浮選改為一段粗選二段精選工藝。 四、儲裝運系統(tǒng) 選煤廠現(xiàn)有6個φ12m、各倉容量1300t的圓筒精煤倉,倉下配有自動配煤系統(tǒng),3個φ12m、各倉容量1300t的圓筒中煤倉。并設(shè)有精煤裝車站和中煤裝車站各1個。 五、供配電和自動化 1、電氣系統(tǒng) 目前選煤廠使用BFC型低壓配電屏,屏內(nèi)主要元件DZX10系列斷路器(飛弧距離大)和CJ10系列交流接觸器(已淘汰),不適合在單元組合配電屏中使用,F(xiàn)場觀察,各電氣元件安裝距離偏小,各單元之間和屏與屏之間無可靠隔離。一個回路發(fā)生故障時,不能可靠分斷故障回路而造成整個單元電氣元件燒毀,甚至波及整塊配電屏和相鄰屏,造成更多的電氣設(shè)備損壞,影響配電系統(tǒng)安全正常工作。 2、自動化 選煤廠設(shè)有以PLC(MODICON984系列)為基礎(chǔ)的集中控制裝置,F(xiàn)橫塊區(qū)有損壞,集控裝置處于帶電停運狀態(tài)。其他自動化包括:跳汰機采用數(shù)控風閥控制,并設(shè)有自動排料裝置;原煤精煤倉下自動配煤系統(tǒng);501精煤皮帶ZZ-89型在線測灰儀自動檢測。 六、2003年選煤廠生產(chǎn)能力計劃 2003年入洗原煤計劃210萬噸,超設(shè)計能力17%;生產(chǎn)精煤計劃103萬噸,同比增幅29%;外運總量149萬噸,同比增幅%;各指標情況見表1。 2003年洗精煤及副產(chǎn)品生產(chǎn)計劃 表1 第二章 煤源、煤質(zhì)及可選性分析 一、煤源概況 1、煤源 2004--2006年預計入洗煤源主要包括本礦井生產(chǎn)的1#、2#、10#、11#原煤和集團公司內(nèi)部調(diào)撥原煤,由于李雅莊選煤廠、回坡底選煤廠的相續(xù)投產(chǎn),內(nèi)調(diào)原煤相對困難,資源不足,預測只能調(diào)******礦2#、10#原煤。截止2003年6月末,本礦礦井剩余可采儲量1550.2萬噸,圈定可采儲量1557.2萬噸。礦井產(chǎn)量規(guī)劃2004年80萬噸、2005年120萬噸、2006年150萬噸,分井口、分采區(qū)的礦井三年產(chǎn)量規(guī)劃見表2。 礦井三年(2004--2005年)產(chǎn)量規(guī)劃 表2 內(nèi)調(diào)煤(暫定為******礦井)可調(diào)運量能確保每年100萬噸。根據(jù)資源可采產(chǎn)量確定選煤廠三年入洗能力見表3,其中:10#原煤入洗比例達 %;11#原煤入洗比例達 %;1#2#原煤入洗比例達 ;11#原煤入洗比例預計達 % 選煤廠三年(2004--2005)入洗量規(guī)劃 表3 2、煤層特性 入洗原煤以1/3焦煤為主,有時也有偏肥煤。本部礦井可采煤層主要有:1#、2#、5#、6#、9#、10#、10下#和11#煤。目前,礦井開采煤層為1#、2#、10#、和11#煤,其中上組煤1#、2#屬中灰低硫煤,下組煤中除11#煤硫分較低外,6#、9#、10#煤中含硫含量較高,硫分賦存狀態(tài)以硫化物硫和有機硫為主。 二、煤質(zhì)及可選性分析 ㈠各礦點煤質(zhì)及可選性 1、***2#原煤 根據(jù)白龍2#原煤大樣資料分析結(jié)合日常生產(chǎn)技術(shù)檢查得表4:白龍2#原煤浮沉試驗綜合結(jié)果表。本礦礦井2#原煤粒度組成較好,末煤含量低,煤泥含量12.46%,各級別理論分選比重偏高,9級1.55、10級1.60、11級1.65,可選性較好。 2、**10#原煤 根據(jù)白龍10#原煤大樣資料分析結(jié)合日常生產(chǎn)技術(shù)檢查得表5:白龍10#原煤浮沉試驗綜合結(jié)果表。本礦礦井10#原煤粒度組成較好,末煤含量低,煤泥含量12.46%,各級別理論分選比重偏高,9級1.55、10級1.60、11級1.65,可選性較好。 3、**11#原煤 根據(jù)白龍11#原煤大樣資料分析結(jié)合日常生產(chǎn)技術(shù)檢查得表6:白龍11#原煤浮沉試驗綜合結(jié)果表。本礦礦井11#原煤粒度組成較好,末煤含量低,煤泥含量12.46%,各級別理論分選比重偏高,9級1.55、10級1.60、11級1.65,可選性較好。 4、******2#煤 根據(jù)******2#原煤大樣資料分析結(jié)合日常生產(chǎn)技術(shù)檢查得表7:******2#原煤浮沉試驗綜合結(jié)果表。本礦礦井2#原煤粒度組成較好,末煤含量低,煤泥含量12.46%,各級別理論分選比重偏高,9級1.55、10級1.60、11級1.65,可選性較好。 5、******10#煤 根據(jù)******2#原煤大樣資料分析結(jié)合日常生產(chǎn)技術(shù)檢查得表8:******2#原煤浮沉試驗綜合結(jié)果表。本礦礦井2#原煤粒度組成較好,末煤含量低,煤泥含量12.46%,各級別理論分選比重偏高,9級1.55、10級1.60、11級1.65,可選性較好。 從上述各煤層的性質(zhì)分析看,各點原煤可選性差異較大,分選比重和產(chǎn)率相差很大,實際生產(chǎn)中應以配煤入洗為主,以便綜合利用資源,達到最佳分選效果。 ㈡綜合煤質(zhì)及可選性 根據(jù)近幾年配煤入洗的配比和各煤層資源情況,本規(guī)劃預計各來煤比例:1#2#原煤占 %、10#原煤占 %、11#原煤占 (11#原煤單洗100%)。根據(jù)配比得入洗原煤浮沉組成表9(預計組成情況)。 入洗原煤綜合浮沉組成 表9 由浮沉組成情況可知:主導級為 密度級,產(chǎn)率達 ,其次為+1.8密度級,產(chǎn)率達 %,說明可見矸較多。綜合1.3~1.4密度級分析,產(chǎn)率達34.81%,本級灰分達 %,說明入洗原煤內(nèi)灰較高,生產(chǎn)低灰精煤的可選性較難。繪制可選性曲線,當精煤灰分要求9.5%時,其理論分選密度為 kg/l,±0.1含量達 %,可選性為 。當精煤灰分要求10%時,其理論分選密度為 kg/l,±0.1含量達 %,可選性為 。當精煤灰分要求10.5%時,其理論分選密度為 kg/l,±0.1含量達 %,可選性為 。 第三章 工藝系統(tǒng)規(guī)劃及環(huán)節(jié)改造 一、現(xiàn)階段存在的主要問題 ㈠工藝方面 1、從煤質(zhì)指標、生產(chǎn)技術(shù)指標、產(chǎn)品指標,結(jié)合精煤最大產(chǎn)率原則及最大經(jīng)濟效益的取得的角度考慮,現(xiàn)行生產(chǎn)工藝存在以下問題: ⑴、目前入洗原煤煤質(zhì)變化大,末煤含量大大增加,跳汰機分選效果變差,從近幾年的生產(chǎn)指標來看,中煤帶煤損失較高22-25%,矸石污染>8%,精煤損失大,影響了選煤廠的經(jīng)濟效益。 ⑵、11#原煤灰分在29-35%范圍內(nèi),屬較高灰分,-13mm級原煤含量近60%,原煤易碎。煤泥含量達15%左右,含量適中,其中浮沉煤泥占本級含量2-3%,原煤不易泥化;-1.40密度級含量40-45%,灰分9.65%-9.90%,矸石含量20-30%,矸石含量較高。從其可選性來看,11#煤精煤灰分10.5%時,δp±0.1=48.3%,理論回收率為58.83%,屬極難選煤。采用跳汰工藝,很難生產(chǎn)9-11級精煤,精煤產(chǎn)率無法保障,若單獨入洗11#原煤,則精煤產(chǎn)率僅為28-33%,產(chǎn)率極低;若與2#、10#原煤混合入洗,則由于煤質(zhì)性質(zhì)的不同,影響精煤最大產(chǎn)率的取得和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 2、洗煤廠工藝現(xiàn)狀 洗煤廠原設(shè)計工藝流程為跳汰主洗-中煤重介及濃縮浮選工藝流程,設(shè)計工藝上包括中煤重介再選系統(tǒng),共有機電設(shè)備 臺,投入 萬元,F(xiàn)在凈值 萬元。由于設(shè)計時間為1984年,當時重介質(zhì)旋流器洗選工藝不十分成熟,設(shè)備可靠性、適應性較差,投產(chǎn)后一直沒有應用的原因主要有以下兩方面的原因: ⑴、原設(shè)計工藝中,生產(chǎn)產(chǎn)品包括1#(8.16%)精煤、2#(10.85%)精煤、中煤和矸石,其中:跳汰中煤產(chǎn)率26.49%、灰分26.78%,經(jīng)重介分選、脫介、脫泥后,2#精煤產(chǎn)率8.29%、灰分10.85%,中煤產(chǎn)率25.32%、灰分34.65%。 實際生產(chǎn)中,隨著原煤條件及洗選產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化,現(xiàn)洗煤廠生產(chǎn)8-11級精煤,副產(chǎn)品中煤產(chǎn)率20-23%,灰分達30-35%,熱值為4200-4800大卡/kg,灰分較高,已無必要進行分選即可排放,否則重介分選后,其中煤灰分將大于45%,只能作為矸石排放,精煤灰分達15%以上,其產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量關(guān)系如下表11: 入洗原料及加工費: 60萬噸/年×11元/噸+60萬噸/年×780元/噸=5340萬元 產(chǎn)品銷售收入: 60萬噸/年×25元/噸×180元/噸=4320萬元, 由以上分析可知,中煤重介若投入每年減少銷售收入1000萬元 ⑵、工藝落后、選型設(shè)備可靠性差 中煤重介工藝采用中煤篩分破碎后無壓給入兩產(chǎn)品旋流器,分選后經(jīng)過兩次脫介、離心機脫水,脫介及介質(zhì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)選用傳統(tǒng)的振動篩和磁選機,主要設(shè)備存在以下問題: a.所選φ600重介質(zhì)旋流器不是定型產(chǎn)品,其工作的可靠性及設(shè)備耐磨問題沒有解決,沒有大范圍內(nèi)的推廣應用。 b.脫介系統(tǒng)跑粗嚴重,沒有把關(guān)環(huán)節(jié)。 c.VC-48型離心脫水機,運行中脫水效率低,磨損嚴重,該設(shè)備在全國推廣沒有成功的范例。 b.選用的介質(zhì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)不可靠,不能正常運行。 c.部分環(huán)節(jié)沒有安裝調(diào)試完畢,如介質(zhì)準備、粗介質(zhì)回收等沒有形成系統(tǒng)。 d.由于中煤重介系統(tǒng)設(shè)備閑置14余年,盡管采取了封存、保護等一系列措施,但現(xiàn)有設(shè)備嚴重腐蝕無法使用,進行技術(shù)改造基本已無利用價值。 e.洗煤廠投產(chǎn)以來,進行過多次技術(shù)改造,部分管道已占用或折除,并且部分管道已經(jīng)磨損,更換數(shù)次已無法恢復。 f.就地控制系統(tǒng)中的電纜線及部分配電盤,由于現(xiàn)場環(huán)境潮濕,腐蝕嚴重,沒有利用的價值,但配電室中高低配電柜可以利用。 綜上所述,重介選煤工藝經(jīng)過十余年的發(fā)展,從工藝、設(shè)備已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的飛躍,利用十五年前陳舊的工藝及設(shè)備,入洗極難選煤能否達到預期的效果,需經(jīng)過專家小組重新評價。 ㈡環(huán)節(jié)配套方面 1、脫水系統(tǒng) 精煤水分的高低主要是由洗煤工藝和脫水方法決定的。目前,選煤廠的洗煤工藝是全跳汰-浮選工藝,脫水方法分兩種:一是跳汰精煤用離心機脫水,產(chǎn)品水分7--8%,基本能滿足用戶要求;二是浮選精煤用PG116和GP120過濾機脫水,產(chǎn)品水分26--28%,遠大用戶要求7%,是產(chǎn)品水分高的主要原因。它約點總精煤的10%,影響總精煤水分2.44%。雖經(jīng)倉儲脫水,精煤水分仍達不到用戶要求。2003年上半年商品煤實際水分為8.76%,若對該水分不采取措施,年將損失運費106.1萬元。 2、自動化控制水平低,生產(chǎn)效率低 自動化控制是高效選煤廠的必然途徑,是減人提效,降低加工成本,獲得最大經(jīng)濟效益的有效措施。目前,選煤廠在自動化控制方面,只是在運輸系統(tǒng)采用了PLC(MODICON 984系統(tǒng))為基礎(chǔ)的集中控制,且投產(chǎn)后因綜合保護不全等原因沒有調(diào)試,采用的就地手動開車(目前,主機接口板已損壞)。用人多,生產(chǎn)效率低,2003年上半年全員效率 噸/工,比高效選煤廠的標準 噸/工差 噸/工,應逐步進行自動改造。 二、整體規(guī)劃 ㈠核心工藝規(guī)劃 1、工藝現(xiàn)狀 生產(chǎn)實踐表明,全跳汰工藝只能適應于易選煤或中等可選煤,對難選、極難選煤采用跳汰洗煤方法,效率和產(chǎn)率極低,經(jīng)濟效益極差。如現(xiàn)選煤廠采用的跳汰選煤方法,生產(chǎn)9級、10級、11級精煤,原煤理論±0.1含量偏高、較難選。表是選煤廠近期時間以來的技術(shù)指標。 跳汰選煤方法技術(shù)指標 表12 生產(chǎn)9級精煤時±0.1含量達21.5%,屬較難選煤,導致分選效率極低,達75.34%,精煤產(chǎn)率47.18%,精煤在中煤中的損失超過了28%,矸石污染達9%,有25~30%的中煤混入精煤,15~25%的矸石混入中煤,影響了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,嚴重損失了洗煤廠的經(jīng)濟效益。在生產(chǎn)10級、11級精煤時,±0.1含量分別為17.5%和14.8%,屬中等可選煤,雖然適用于跳汰分選,但分選效率也僅達到80.34%和85.34%,精煤產(chǎn)率達51.58%和56.13%,精煤在中煤中的損失仍達18~20%,矸石污染在8%左右,得不到最佳經(jīng)濟效益。若同樣的原煤采用重介洗煤方法,效果將明顯提高(見表12、表13),分選效率分別提高14.05%、12.07%、8.5%,達到89.39%、92.41%、93.84%。精煤產(chǎn)率分別增加8.80%、7.75%和5.59%,分別達到55.96%、59.33%、61.72%,精煤在中煤內(nèi)的損失降到10%以下,矸石污染降到2%左右,經(jīng)濟效益明顯提高。 重介選煤方法技術(shù)指標 表13 全跳汰與全重介工藝產(chǎn)率、效率對比表14 2003年上半年共入洗原煤72.5萬噸,生產(chǎn)精煤31.77萬噸,比全重介少生產(chǎn)精煤6.73萬噸(其中:9級1.61萬噸、10級0.36萬噸、11級0.15萬噸),綜合產(chǎn)品50.19萬噸,比全重介多1.77萬噸。按******礦上半年累計產(chǎn)品價格(精煤9級220元、10級215元、11級200元,原混80元、洗混70元)測算,全重介增加加工費2.04元/噸原煤,今年上半年損失利潤 萬元即噸原煤損失 元,噸精煤損失 元,因此,對核心工藝進行改造是非常必要的。 現(xiàn)工藝損失精煤效益分析 表15 2、改造規(guī)劃 根據(jù)選煤廠實際,我們認為應首先對影響精煤產(chǎn)率和效益較大的跳汰工藝進行改造。 ⑴選煤方法的確定 選煤方法和工藝流程是選煤廠的核心問題,它決定著選煤廠經(jīng)濟效益水平發(fā)揮的高低。根據(jù)選煤廠入選原煤資料,我們對四種工藝方案進行了說盡的計算比選(見表16、表17) 全跳汰工藝精煤產(chǎn)率最低,中間產(chǎn)品產(chǎn)率最大,經(jīng)濟效益最差。全重介工藝精煤產(chǎn)率最高,中間產(chǎn)品產(chǎn)率最低,經(jīng)濟效益最優(yōu)。其次是精煤重介,再次是中煤重介工藝。 綜上分析,核心工藝改造選擇全重介工藝,其工藝技術(shù)已經(jīng)成熟,便于集中控制,易于管理。 ⑵工藝流程布置 ①原則:保留全跳汰工藝,實施全重介工藝改造。充分利用原有生產(chǎn)系統(tǒng),力求生產(chǎn)工藝簡單、靈活,可實現(xiàn)全跳汰和全重介兩種工藝靈活切換。 ②具體布置:見附圖:工藝原則流程圖;謴驮忻撃嘧鳂I(yè),在脫泥篩前溜槽內(nèi)加切換裝置。也就是可以實現(xiàn)全重介和全跳汰的切換。篩上物進入破碎機破碎至25mm以下,再進入混料桶。為了解決脫泥篩跑粗問題,脫泥篩篩下水經(jīng)0.5mm篩縫的弧形篩回收粗煤泥后再進入煤泥水系統(tǒng),粗煤泥進入重介分選系統(tǒng)。混料桶將原煤和循環(huán)介質(zhì)混合后,經(jīng)泵進至三產(chǎn)品旋流器分選。精煤產(chǎn)品利用原中煤重介系統(tǒng)的兩臺精煤脫介篩(恢復)和跳汰系統(tǒng)兩臺脫泥篩(加弧形篩)脫介,中煤產(chǎn)品進入原中煤重介脫介篩脫介,矸石產(chǎn)品進入跳汰系統(tǒng)除雜篩(改造并在其前加弧形篩)脫介,矸石產(chǎn)品進入跳汰系統(tǒng)除雜篩(改造并在其前加弧形篩)脫介。稀介質(zhì)分別進入精煤稀介桶和中煤矸石稀介桶,再分別進入不同的磁選系統(tǒng)回收磁介質(zhì)。精煤磁選機的尾礦在經(jīng)過弧形篩與電磁高頻篩網(wǎng)振動篩回收了粗精煤泥后,進入煤泥水系統(tǒng)。中煤矸石稀介質(zhì)經(jīng)磁選機后進入尾煤回收系統(tǒng)。 ③最終產(chǎn)品平衡(見表18:最終產(chǎn)品平衡表) ⑶主要設(shè)備選型 設(shè)備選型原則上選用國內(nèi)先進可靠的設(shè)備 分選設(shè)備:采用技術(shù)過關(guān)的3NZX710/500有壓給料三產(chǎn)品重介旋流器(晉陽選煤廠使用良好)。入料上限控制在25mm。 破碎設(shè)備:選用具有篩分功能的MMD系統(tǒng)篩分破碎機,有利于減少次生煤泥。 脫介設(shè)備:采用技術(shù)成熟、運行可靠的ZKX型振動篩。 粗煤泥回收:采用弧形篩與MVS電磁振動高頻振網(wǎng)篩配合回收。該設(shè)備振動頻率高達3000次/分,有利于粗煤泥脫水降灰,灰分降低約2~3%,水分21~22%。 介質(zhì)回收:中煤、矸石稀介質(zhì)選用原有的3臺XCTB-1050*2100磁選機。精煤稀介質(zhì)選用磁場強度高的1030型磁選機。 泵類:采用石家莊工業(yè)泵廠的渣漿泵。 介質(zhì)制備:恢復原有的介質(zhì)制備系統(tǒng) ⑷技術(shù)經(jīng)濟 ①投資:估算總投資1000.0萬元,其中設(shè)備450萬元,土建50萬元,安裝270萬元,預備費(8%)61.7萬元。 ②生產(chǎn)成本增加,年增加307.07萬元,噸原煤2.04萬元 ③效益:按全年精煤計劃100萬噸,測算(見表19),精煤產(chǎn)率增加9.49%,中煤產(chǎn)率降低11.45%,綜合產(chǎn)率降低1.96%,外運量減少20.68萬噸,年增收利潤577萬元。 ④投資回收期:在確保原產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、煤價與原煤煤質(zhì)的條件下,1.44年可收回投資。 ㈡、配套環(huán)節(jié)規(guī)劃 1、浮精脫水系統(tǒng)改造 ⑴工藝選擇 經(jīng)過綜合對比,調(diào)查了解,現(xiàn)適用于浮選精煤、煤泥脫水效果較好的為加壓過濾機及配套工藝,其工藝技術(shù)日趨成熟,成功應用并取得巨大經(jīng)濟效益的洗煤廠有西山煤電西曲選煤廠、西山煤電鎮(zhèn)城底選煤廠等多家單位,其技術(shù)特點主要表現(xiàn)為: 加壓過濾機是一種高效、節(jié)能、全自動操作的新型脫水設(shè)備,與真空過濾機相比具有數(shù)倍過濾推動力,因而不僅具有很大的生產(chǎn)能力,而且具有很低的濾餅水份和清潔的濾液,全過程采用計算機自動控制。 生產(chǎn)能力高:0.25~0.35Mpa時,產(chǎn)量可達300~800kg/m2.h,比真空過濾機提高4--8倍。 濾餅水分低,浮選精煤脫水,工作壓力為0.25~0.35Mpa時,濾餅水分為20%以下,比真空過濾機濾餅水分降低10~13%。 能耗低:工作壓力為0.25Mpa時,電耗只有真空過濾機的1/2左右,節(jié)省了大量的電力,具有很高的經(jīng)濟效益和社會效益。 全自動化操作:整機(包括部分輔機)由計算機控制,運行情況調(diào)出不同的畫面進行直觀的顯示,該機的啟動、停止以及特殊情況下短時等待均為自動操作,液位、料位自動調(diào)整和控制;具有故障自動報警及停止運轉(zhuǎn)等安全裝置。根據(jù)工作狀態(tài)變化和要求的改變,自動程序可以很容易地調(diào)整。 濾液濃度低,通常情況下為5~15g/L;噪音低:為62.5dB。 ⑵改造方案初步設(shè)計 ①拆除主廠房三層原1臺PG116型過濾機(412),在原基礎(chǔ)上安裝1臺加壓過濾機(包括加壓倉、過濾機、刮板運輸機),并增建控制室15m3,在控制室布置相應的控制柜及控制平臺。 ②在主廠房二層安裝排料裝置及卸料料斗,并布置高、低壓風機。 ③在主廠房一層安裝1臺B=1000mm的浮精運輸刮板,將浮精轉(zhuǎn)載入4291運輸皮帶。 ④在地下室增建浮精緩沖入料池≥50m3,并安裝2臺渣漿泵。 改造平面布置示意圖及剖面示意圖見附圖 ⑶預計投資 總投資445萬元,其中:設(shè)備購置394萬元(主機320萬元、配套設(shè)備74萬元),土建安裝及其它費用51萬元。 ⑷預期效益及投資回收期 ①該項技術(shù)為國內(nèi)煤泥水過濾處理先進技術(shù),可根據(jù)現(xiàn)場實際選擇、設(shè)計,對主機的工作參數(shù)和配套設(shè)備的型號及規(guī)格進行確定,自動化操作減少勞動強度和勞動用工,大大地改善了工作環(huán)境。 ②浮精水分可由28--32%降到18--20%,總精煤水分可由11%降到9.5%以下,經(jīng)倉儲及路途脫水,基本可滿足用戶對產(chǎn)品水分的要求,同時可減少運費損失和超水扣噸損失,年預計可減少運費損失136.92萬元。 ③浮選精煤摻入總精煤量可大大提高,小時浮精處理量提高4~8倍,減少了因過濾作業(yè)處理不及時,造成的浮選機跑料,浮精產(chǎn)率損失,預計可提高浮精抽出率10%,增加總精煤產(chǎn)率0.75%,按2003年入洗210萬噸原煤計算,可創(chuàng)效210×0.75%×(220.63-182.98)元/噸=59.29萬元。 3、可減少推土機作業(yè)、回煤溜子作業(yè)等不必要的成本投入及用工投入,每年可少消耗近10萬元。 4、投資回收期 約為2.16年 5、從預期效益及投資回收期來看,投資回收期預計2年多既可收回,回收期雖較長,但改造的后期效益是不可估量的,必然會給洗煤生產(chǎn)工藝的良性循環(huán)帶來無窮的動力。 2、自動化系統(tǒng) ⑴在盡量使用現(xiàn)有集控設(shè)計的前提下,更換和補充一些控制元件,以現(xiàn)場總線的控制方式實現(xiàn)工藝設(shè)備的集中控制,并完善保護設(shè)施。 ⑵建立以現(xiàn)場總線為基礎(chǔ)的控管聯(lián)合的綜合信息調(diào)控系統(tǒng),即調(diào)度監(jiān)控及自動化系統(tǒng),該系統(tǒng)在完成主要工藝數(shù)據(jù)如入選煤量、各產(chǎn)品煤量、精煤灰分、浮選工藝參數(shù)以及重介懸浮液密度值等的采集處理并形成歷史趨勢曲線外,還完成浮選工藝參數(shù)、重介懸浮液密度值和各介質(zhì)桶桶位的自動調(diào)控及中煤配煤和精煤的配煤調(diào)控。 ⑶對大功率設(shè)備和主要工藝設(shè)備的工作電流采集處理并形成報警和歷史趨勢曲線,為設(shè)備運行和檢修提供依據(jù)。 ⑷效果 提高選煤廠技術(shù)管理水平,將形成綜合信息調(diào)控系統(tǒng),降低加工成本,提高生產(chǎn)效率,達到高效選煤廠水平。 ㈢其它規(guī)劃 1、煤泥量大,產(chǎn)率達7%~8%,灰分50.30%、熱值2000大卡,為此積極尋求煤泥綜合利用新途徑。 4、引進設(shè)備配件的問題,一些引進設(shè)備所帶配件已用完,國產(chǎn)化效果差,下一步引進配件也將是一件較難的工作。 5、提高管理手段,實現(xiàn)局域網(wǎng),開發(fā)各種管理軟件也將是我們工作的一個重點。
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