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洗煤廠儲裝運系統(tǒng)技術(shù)改造可行性報告
一、洗煤廠基本情況 ****集團**分公司洗煤廠是**兩國政府以補償貿(mào)易方式合作建設(shè)的礦井型洗煤廠,1986年開工,1989年投產(chǎn),設(shè)計年入洗能力180萬噸,入洗本礦和集團公司內(nèi)團柏礦井原煤,生產(chǎn)工藝采用跳汰—重介—浮選聯(lián)合工藝,尾煤壓濾回收,主要生產(chǎn)8--11級1/3焦煤和肥煤。 洗煤廠儲裝運系統(tǒng)包括一個外礦調(diào)入煤回煤場和一個2萬噸的儲煤場,入洗煤倉有3個,每倉容量1200噸,用于各礦層原煤的分離和配煤入洗。精煤倉有6個,倉容6300噸(1#倉800噸,其余各倉1100噸),呈南北方向一字排開,其中1#----4#倉貫通相連,雙系統(tǒng)在鐵路專用線3道、4道裝車外運,5#、6#倉相連與中煤倉合用一個裝車系統(tǒng)在1道裝車外運。 投產(chǎn)以來,隨著各礦點煤層地質(zhì)條件、生產(chǎn)能力的變化以及煤炭市場多煤種、多品種和鐵路不均衡突擊性外運的多元變化。原有的儲裝運系統(tǒng)暴露出許多問題和不足,主要表現(xiàn)在: 1、原煤場儲存能力不足。隨著各礦點煤層地質(zhì)條件的變化,本礦井生產(chǎn)能力萎縮,年生產(chǎn)能力僅為50---60萬噸,其余入洗原煤均從外礦點調(diào)入且調(diào)入點多,各礦點原煤性質(zhì)各異、煤種不統(tǒng)一,需分存、分選、合理配洗。而洗煤廠正常生產(chǎn)的情況下,外調(diào)煤每天調(diào)運量在3000噸左右,一般有兩個以上礦點,而外調(diào)煤儲煤場只有1個,面積約2000m2、儲量約8000噸,很難適應(yīng)既要分離原煤又要保證調(diào)運量的需要。 2、分儲配煤能力不足。由于入洗原煤來源點多、復(fù)雜多變,各礦層原煤性質(zhì)差異較大,煤種不統(tǒng)一,分選密度差異大,配煤入洗的比例隨機變化較大,一方面影響產(chǎn)品質(zhì)量波動和分選效果,另一方面損失精煤產(chǎn)率和經(jīng)濟效益,因此,要求各礦層原煤有完善的分離、分儲、分運,合理配洗的均質(zhì)化、按比例配洗的能力。而洗煤廠只有2個儲煤場即1個113外調(diào)煤場、1個篩分破碎后的228儲煤場和3個配煤倉,只能滿足3種原煤的少量配洗要求,特別是外調(diào)煤場,只能滿足單種煤配入,不能滿足來源多而復(fù)雜的原煤配洗需要。 3、配煤手段不完善,自動化水平低。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量和最大產(chǎn)率,獲得最佳經(jīng)濟效益,特別10#高硫煤的入洗,不僅要配灰,更主要的還要配硫與煤種。各礦原煤必須嚴(yán)格按比例實現(xiàn)均質(zhì)化入洗,而原設(shè)計配煤倉下配煤系統(tǒng)是靠給煤機人工調(diào)節(jié)配煤,人為因素影響大,自動化程度低,不能適應(yīng)比例要求嚴(yán)格的原煤配洗要求。 4、精煤倉儲和配裝能力不足,現(xiàn)有6個精煤倉儲量為6300噸每個倉有1100噸(1#倉800噸),2個主導(dǎo)產(chǎn)品配列就需6個倉,其它產(chǎn)品沒有倉位,只有通過相互擠占適應(yīng)外運,往往造成某品種庫滿,需裝車的品種不足,加班生產(chǎn),成本費用增加,給管理上帶來很多不便,經(jīng)常因車等煤坐失外運良機。另外精煤5#、6#不能同1#--4#倉同用,與中煤裝共用一個裝車系統(tǒng),相互影響,精煤6個倉不能同線裝車,是兩點裝車,裝車時間長,不能實現(xiàn)多品種配裝。同時精煤倉下GZ—8Q型給煤機和DT1000—50/650型推拉桿運行不可靠,事故率高,影響裝車。 5、配套環(huán)節(jié)能力不匹配。一是原煤倉存在著蓬倉貼壁現(xiàn)象,無法順利放煤,影響到入洗原煤的均勻給入及生產(chǎn)的連續(xù)。二是精煤脫水系統(tǒng)不完善,洗精煤水分高,包括浮精和跳汰精煤,不能滿足用戶7%的要求,另外浮精水分也造成蓬倉貼壁,影響裝車。三是矸石線運輸能力不配套。實際生產(chǎn)中由于原煤性質(zhì)與原設(shè)計出入較大,矸石含量增加,設(shè)計矸石小時排矸量76噸,而實際排矸量達120---160噸,矸石倉容僅有140噸,每班生產(chǎn)約有80---120噸的矸石落地,這樣造成小時排矸能力不足、影響生產(chǎn)效率,使洗煤廠整體設(shè)備不能發(fā)揮最佳效能,導(dǎo)致小時入洗能力一直不能達產(chǎn),進而影響到小時配煤量。 因此,針對儲裝運系統(tǒng)存在的問題與不足,為滿足生產(chǎn)及外運的需求,有必要對儲裝運系統(tǒng)進行改造。 二、改造方案 1、改造原則 a、提高生產(chǎn)效率和精煤產(chǎn)率,獲得最大經(jīng)濟效益。 b、投資省,見效快,不影響生產(chǎn)。 c、方案簡單、靈活,設(shè)備選型先進、可靠。 d、改造方案分期分步實施,逐步完善。 2、改造方案 ⑴、增建101回煤系統(tǒng)和10#煤儲煤場 在原113煤場南側(cè)平整煤場2500平方,可擴大原煤儲量1萬噸;并增建一條60米長的回煤暗道,兩個受煤坑,安裝1米的皮帶運輸機一部,K3給煤機2臺及給通風(fēng)排水設(shè)施,該系統(tǒng)與原煤201、202系統(tǒng)聯(lián)接,提高了回煤能力;在原煤202皮帶中部,走廊中間支承點以上2米處,增設(shè)臨時卸煤點。以確保高硫煤倉庫滿時高硫煤落地,不影響井下高硫煤的生產(chǎn),同時在高硫煤不多時也可儲存其它外調(diào)煤,增加了外調(diào)煤的儲存量。 ⑵、原煤倉下增加自動配煤系統(tǒng) 原煤倉下選用新型的給煤設(shè)備及自動化的配煤系統(tǒng)。將原煤倉下12臺GZ-7Q型給煤機和DT1000-50/650型推拉桿更換為先進的XZG7型變頻調(diào)速給煤機和DT2000-50/750型推拉桿,并完善推拉桿的限位自?刂葡到y(tǒng);安裝由可編程序控制器(PLC)、圖形工作站(上位機)、煤量調(diào)節(jié)設(shè)備(變頻器)、電子皮帶秤、超聲波料位計五部分組成的自動配煤控制系統(tǒng),實現(xiàn)以精確的配煤比例配煤入洗。 ⑶、精煤倉下運輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造 將精煤倉下兩部裝車皮帶向中心平移1.1米,向南延長41米,貫通到5#、6#倉,使6個精煤倉可一線裝車;并拆除倉下運行不可靠的原24臺GZ-8Q型給煤機和DT1000-50/650型推拉桿,更換為新型的、運行可靠的XZG8型變頻調(diào)速給煤機和DT2000-50/750型推拉桿。 ⑷、原煤倉增設(shè)破拱系統(tǒng) 在原煤倉外排矸車間西南12米處增建一面積36m2高5m的壓風(fēng)機房,安裝一臺5L-40/8型壓風(fēng)機,并在原煤倉內(nèi)增設(shè)高壓風(fēng)管、電磁閥及控制閥門,利用壓風(fēng)機產(chǎn)生高壓風(fēng)、電磙閥間斷控制,實現(xiàn)高壓風(fēng)破拱。 ⑸、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造 在主廠房水洗車間四層安裝一臺ZKX2460型振動篩,改造前后溜槽及篩下水管,用于跳汰精煤的脫水;在主廠房浮選車間三層安裝一臺ZYK-110型真空泵,與原有真空泵串通,形成兩臺真空泵對一臺過濾機或三臺真空泵對兩臺過濾機,提高配氣率,以降低浮精水分。 ⑹、矸石運輸能力改造 將矸石皮帶提速并增設(shè)落地返回設(shè)施,將581皮帶電機由Y180-4 22kw改為Y200-4 30kw;減速器由ZQ65 i=31.5改ZQ65 i=23.34;皮帶速度由1.6m/s提高到2.5m/s,運輸能力可增加到148.4t/h。同時在581矸石皮帶走廊中部增加落地設(shè)施,并在落地口附近增設(shè)返回設(shè)施:灌筑混凝土基礎(chǔ),制作了高16米、底寬40米的支架,安裝一部T4080斗提機,完善機頭溜槽及配套電控部分,這樣在矸石能力不足時,矸石落地,停車后返回外排。 三、改造投資 估算整個改造投資 ***萬元。其中設(shè)備****萬元,工程 **萬元,安裝**萬元。其中: 1、增建101回煤系統(tǒng)和10#煤儲煤場,投資119.5萬元。設(shè)備27.5萬元,工程72萬元,安裝20萬元。 2、原煤倉下增加自動配煤系統(tǒng),投資147.2萬元。設(shè)備108.9 萬元,工程11萬元,安裝27.3萬元。 3、精煤倉下運輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造,投資234萬元。其中設(shè)備101.9萬元,安裝132.1萬元。 4、原煤倉增設(shè)破拱系統(tǒng),投資 **萬元。設(shè)備** 萬元,工程 **萬元,安裝 **萬元。 5、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,投資** 萬元。設(shè)備 ***萬元,工程 **萬元,安裝** 萬元。 6、矸石運輸能力改造,投資 **萬元。其中設(shè)備**萬元,工程 **萬元,安裝 **萬元。 四、相關(guān)環(huán)境設(shè)施 洗煤廠電力資源充足,有原煤配電室、高壓配電室和兩個低壓配電室,完全可以滿足改造增容的需求;外調(diào)煤源充足,年調(diào)入煤量有保證;原煤場有專用公路,新增煤場與原煤場毗鄰,可利用現(xiàn)有煤場資源,符合環(huán)境要求。 五、預(yù)期效果與投資回收期 1、增建101回煤系統(tǒng)與10#煤儲煤場,可提高原煤貯存和回倉能力,增加貯存能力1萬噸,通過增加201原煤落地與101返回系統(tǒng),形成了高硫煤分離儲存、外調(diào)煤回倉的備用兩功能系統(tǒng),既可實現(xiàn)原煤分離、分儲,又保證了10#高硫煤的井下正常生產(chǎn)和洗煤的突擊入洗。另外還有力地保證了外調(diào)煤的回入,在高硫煤不多時,充分利用101系統(tǒng)回入外調(diào)煤。年可提高綜合效益186萬元。 2、原煤自動配煤系統(tǒng)自動配煤后,可提高入洗原煤的調(diào)質(zhì)能力,原煤倉下投用安裝性能較好的12臺變頻調(diào)速給煤機和PLC自動配煤系統(tǒng),三個原煤倉能夠按比例配洗,并可實現(xiàn)外調(diào)煤與井下煤的分倉儲存和合理均質(zhì)配洗,消除各礦層原煤性質(zhì)差異引起的精煤質(zhì)量波動和產(chǎn)率損失,確保高硫煤的低比例配洗,可提高精煤綜合產(chǎn)率0.7%,年可創(chuàng)效179.85萬元。 3、精煤倉下貫通及配煤系統(tǒng)改造。串通六倉運輸線,實現(xiàn)裝車多倉配合,彌補品種、數(shù)量的不足,實現(xiàn)有效倉容的最佳利用化,提高精煤的貯存能力和裝車能力,等于擴大了倉容多建了倉,節(jié)支150萬元。同時實現(xiàn)較均勻給煤和較準(zhǔn)確的總量控制配煤,高硫出口煤分選配裝方案能夠?qū)崿F(xiàn),年可提高效益144萬元。另外,把精煤的裝車由兩道裝車變?yōu)橐坏姥b車,縮短了裝車時間,提高了裝車速度,并解決了精煤與中煤同一道裝車相互污染和相互影響問題。 4、原煤倉增設(shè)破拱系統(tǒng)改造后可減少原煤倉蓬倉堵倉口現(xiàn)象,確保原煤按比例配煤的正常進行,保證了入洗量達設(shè)計430噸/時,可縮短開車時間,年可創(chuàng)效55萬元。 5、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,跳汰精煤水分降至9---10%,浮精水分降至28%以下,確保了精煤的入倉水分的降低,最終精煤水分<9.5%,經(jīng)倉儲和路途脫水產(chǎn)品水分可滿足用戶要求,大大降低了裝車過程和冬季運輸?shù)睦щy。提高精煤的裝車速度,年可減少水分銷售損失78.41萬元。 6、矸石運輸能力改造,矸石運輸能力可達146.58t/h,能適應(yīng)原煤性質(zhì)變化,確保小時入洗量達430t/h,全年可縮短開車時間710小時,節(jié)約費用支出53萬元,年可創(chuàng)效17萬元, 7、整個系統(tǒng)改造年可創(chuàng)效863.26萬元,估算投資回收期為 。 六、結(jié)論 ****公司洗煤廠儲裝運系統(tǒng)技術(shù)改造,無論從生產(chǎn)外運需求、內(nèi)外環(huán)境及資金、效益的回收來看,均是可行的。101回煤系統(tǒng)的改造,擴展了白龍礦井原煤組織的路子,滿足了多礦層分離配洗和突擊外運的洗煤要求;原煤自動配煤系統(tǒng)的改造,以全新的理念和簡捷科學(xué)的方法實現(xiàn)了原煤均質(zhì)化,不僅能配灰而且能配硫,比傳統(tǒng)的配煤手段更經(jīng)濟、更精確、更科學(xué);精煤倉下改造,成功地提高了精煤倉的利用率,提高了配裝能力;原煤倉下破拱系統(tǒng)的安裝大大提高了生產(chǎn)效率及配煤的準(zhǔn)確性;產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造既降低了精煤水份又避免了水分高對裝車的影響,矸石線的改造大大大提高了生產(chǎn)效率?傊,整個系統(tǒng)改造是實用的,有明顯經(jīng)濟效果的,尤其是自動配煤系統(tǒng)的改造為洗煤裝備的自動化、洗煤工藝數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確化、洗煤經(jīng)濟效益的最大化的取得開辟了一條嶄新的道路。洗煤廠儲裝運系統(tǒng)技術(shù)改造可行性報告一文由m.panasonaic.com搜集整理,版權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載請注明出處!
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